改進破碎機前後的效果,主要體現以(yǐ)下幾個方麵:
1改造前(qián)的情況
原錘頭單麵工作, 使(shǐ)用 20 天左(zuǒ)右必須進行翻麵, 再使用 20 天左右後(hòu), 錘頭報廢。平均一付錘頭的使用壽命隻有一個半(bàn)月到兩個月左右。一隻(zhī)錘頭重量 7kg,報廢時重量為 6kg,實際(jì)磨(mó)損量為1kg, 隻占錘頭(tóu)總重的 14%, 剩餘部分隻能當廢品處理(lǐ), 造成(chéng)極大的浪(làng)費。為此, 我們對錘頭進行(háng)了改進。
2錘頭改進方(fāng)案
重新設計(jì)錘頭,新設計錘(chuí)頭工作麵比原有錘頭工作麵底部兩側加寬 3mm 厚 10mm,使(shǐ)錘頭(tóu)工作麵形成正方形。錘頭兩側凸緣寬 11.5mm 長115mm 改為四個 11.5×11.5mm 方塊,留在四角處, 這樣錘頭在調整方(fāng)向後, 可繼續(xù)使用。從而延長錘頭(tóu)的(de)使用壽命 。改造後錘頭結構圖為了使破碎機運(yùn)轉(zhuǎn)時平(píng)穩,在調整(zhěng)錘頭的工作麵時錘頭逐(zhú)個稱重搭配安裝。
3改造後使用效果
在實際使用中效果良好,全年節約費用2179.8 元以上,錘頭(tóu)在(zài)原有價格和使(shǐ)用數(shù)量上全年多(duō)破末煤 7000 噸, 使錘頭使用壽命延長了一倍以上。
2改造後的一個效(xiào)果
1、對物料的衝擊力增加了。因為錘式破碎機錘頭的重心在回轉半徑徑向上外移(yí),錘頭在(zài)運轉(zhuǎn)中線速度加大。錘式破碎機錘頭對物(wù)料的衝擊功(gōng)增加了,從而改善了破碎效果。
2、錘(chuí)式破(pò)碎機(jī)錘頭的有效磨損量增加了。錘(chuí)頭單重一般按27千克算,有效磨損量(liàng)占三分之一,即9千克。改進後的結構總重量變化(huà)小,有效磨損量(liàng)達16千克。改進後一套的錘頭相當於改進前的兩套,降低了使用成本。
3、降低了出料粒度(dù),提高了台時產量。改進後,懸掛孔到錘頭端部長度由350毫米到360毫米(mǐ),回轉直(zhí)徑(jìng)大(dà)約1250到1270毫米,錘式破碎機錘頭到殼板間隙由25毫米減(jiǎn)小到15毫米。故可使出料粒(lì)度,由原來的20毫米以下,25%的粉狀物,變為8—10毫米,60%的粉(fěn)狀物,大大改進(jìn)了破碎機的破碎效(xiào)果,從而提高了台(tái)時產(chǎn)量。
4、改善了粉磨效果。石灰石等(děng)物料經二次破碎後,要從能量消耗和效率上研(yán)究,破碎比研磨效率高,電耗小。所以,要求並希望石灰石多破碎,少研(yán)磨。出料粒度8—10毫(háo)米,60%的粉狀物,極大改善了粉末機的生產效果。產量由每小時12噸提到每小時16噸,降低了生料的生產成本。
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